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青島堿業(yè)小蘇打廠:不懼挑戰(zhàn) 勇往直前
概要:
一季度,青島堿業(yè)小蘇打廠以客戶(hù)需求為目標(biāo),不斷優(yōu)化工藝、精益操作,在生產(chǎn)高端產(chǎn)品的路上大膽創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難。
近期,企業(yè)接到了一筆特殊的訂單。“產(chǎn)品進(jìn)入我們的生產(chǎn)車(chē)間需要將內(nèi)外袋分離,只將內(nèi)袋輸送到潔凈區(qū)。”針對(duì)客戶(hù)這一特殊需求,小蘇打廠決定進(jìn)行定制化生產(chǎn),先將內(nèi)袋用尼龍?jiān)鷰г冢缓笤賹⑺芫幋p包。在此之前,都是內(nèi)外袋一起縫包扎口,這種全新的包裝方式耗費(fèi)時(shí)間和人力,無(wú)疑是巨大的挑戰(zhàn)。
為了盡快找到突破口,小蘇打廠利用白班組織5人進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),約每小時(shí)能放兩噸料,放料過(guò)程中,由于人工扎口導(dǎo)致每袋體積不一樣,在縫包前袋子容易倒,不僅影響進(jìn)度,機(jī)械手碼垛時(shí)也容易倒塌。經(jīng)過(guò)反復(fù)優(yōu)化,總結(jié)出了較為可靠的辦法:第一人負(fù)責(zé)將內(nèi)袋中的空氣捏出,第二人負(fù)責(zé)在離袋口一拳距離的位置扎口,并將內(nèi)袋頭窩下去,防止后續(xù)縫包機(jī)斷針。
通過(guò)一天的實(shí)驗(yàn)和練習(xí),放料速度明顯提高,最終決定將放料人數(shù)由五人減少為四人,兩兩配合。第一批產(chǎn)品到達(dá)客戶(hù)方后,很快就得到了客戶(hù)的肯定,目前已經(jīng)生產(chǎn)該品種近十個(gè)批次,每班能生產(chǎn)40噸內(nèi)扎口產(chǎn)品,不僅滿(mǎn)足了客戶(hù)要求,也進(jìn)一步提高了產(chǎn)品品質(zhì)。
除此之外,小蘇打廠持續(xù)煉長(zhǎng)板,通過(guò)精細(xì)化操作,加強(qiáng)品種生產(chǎn)控制,目前,低鹽品種的生產(chǎn)周期穩(wěn)定在一個(gè)星期,低鹽品種與細(xì)粉品種穿插生產(chǎn)更是使小蘇打有效品種產(chǎn)出最大化,普通灰細(xì)粉收率穩(wěn)定在30%以上,篩上低鹽篩下細(xì)粉的有效品種達(dá)到100%。
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